胜利油田临盘采油厂以大数据分析为基础,针对高风险作业集中项点开展攻坚,确定了“两减量一监督”运行模式,实现高风险作业源头减量。
以技术替代实现减量,在吊装作业减量方面,用叉车替代吊车,作业围堰吊装实现100%替代。推广使用免吊装校机、调平衡技术,减少了近70%涉抽油机吊装类高风险施工。在动火作业减量方面,地面工程项目采用工厂化预制、撬装化安装,有效降低动火数量,施工效率大幅提升,采油厂设备安装类工厂化预制比例提高至83%以上。在管网抢修方面,采用碳纤维和陶瓷加强、水利割刀、带压堵漏等技术替代部分动火施工。2024年实施阀组加强42处,管线带压堵漏300余次。
以管理升级实现减量,树立“安全源于管理”理念,实施补能工程,提升地层能量,改善油藏供排关系,减少因措施、调参、调平衡等产生的动火吊装作业。常态化开展工况分析,延长生产井管杆泵使用寿命,源头减少躺井造成的吊装高处作业。秉持“安全源于设计”理念,加大高质量地面管线、长寿命管柱投入,持续提升井筒和地面管网的本质化安全水平,从源头上降低作业频次和管线穿孔次数,实现吊装、动火、高处等作业源头减量。设立“集中动火日”,将周一至周四定为“集中动火日”,有效降低动火作业风险。
落实三个层次监督,构建直属单位级、基层单位级、注采班站级的三级监督体系,明确三个层次监督责任,实现对所辖区域和各项生产作业施工的全方位、全覆盖、无缝隙监督。强化业务培训,基层单位监督人员素能持续提升,开展A级监护证取证培训,取得A级监护证231张,通过率和取证数量在开发单位中排名前列。2024年下半年以来,采油厂日均高风险作业数量从23次下降至13次,对比下降43%,高风险源头减量效果明显。同时总结编写了《临盘采油厂高风险作业施工技术替代推荐做法》,并下发各基层单位执行,形成系统减量运行临盘模式。(孙志惠)
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