通过优化注水、投资和工作量结构,中国石化胜利油田滨南采油厂日产油增至5450吨,环比上升180吨
2024年,生产原油194.71万吨,同比增产2.89万吨。
2025年二月份日产油5450吨,环比上升180吨,超年度剩余水平运行。
从稳产到超产,步步为营的背后,是中国石化胜利油田滨南采油厂做好加减法、算好效益账,大力优化注水、投资和工作量结构,不断深化由外延式发展向内涵式发展转变的高质量发展之路。
优化注水结构 有效日注水量提升0.5万立方米
去年六月份以来,滨南采油厂尚店油田接连关停7口无效注水井,日减少无效注水量1150立方米,日节约电费1450元。
这是滨南采油厂优化注水结构,增加有效注水、减少无效注水取得实效的有力注脚。
经研究,滨南采油厂无效注水主要来源于单家寺和王庄两个稠油油田。稠油产量高、采出液多,且稠油开发只采出水不注入水,富余采出水长输至稀油油藏,一部分有效利用,一部分无效回注,注水结构需要优化;因稠油、稀油采出水水质不配伍,两种水相掺,极易造成管线、井筒结垢腐蚀以及地层堵塞等问题,且长输能耗高、安全环保风险大。
为此,他们围绕“消灭无效注水、增加有效注水”目标,整体规划推进3年注水提升工程,一手抓稠油富余采出水就地有效利用,就近转变为郑373、单10东营等区块的有效注水;一手抓稀油分油藏类型提注提液,在断块油藏建立8个低部位注水、高部位采油示范区,不断推进投转注100口井、扶停注100口井、攻欠增注100口井、查管维护100口井、动液面回升100米“五个100”工程,加快注水结构调整,提高注采能力和采油速度,增加可采储量。目前,滨南采油厂有效日注水量从3.9万立方米提高到4.4万立方米,稀油动液面提升40米,自然递减得到有效控制。
优化投资结构 完钻侧钻井12口 单井达产率92.3%
前不久,停产9年的单10-61井侧钻后“再上岗”,峰值日产油15.2吨。
着眼于投资结构优化,摸排侧钻井位、优化侧钻运行成为滨南采油厂重点工作之一,单10-61井的“重生”便是缩影。
新井投资规模大、折旧折耗高,占成本的30%,这是导致滨南采油厂盈亏平衡点偏高的重要因素。在他们看来,利用长停井进行侧钻,不仅能有效节省新井井场征地和前期钻井等费用,风险还小,可作为优化投资结构的切入点。
滨南采油厂不断强化“今天的投资就是明天的成本”“多做研究少打井,要打就打高产井”理念,在产能规模保持稳定的前提下,着力降低新井数量,加大侧钻、套内开窗力度,实现投资规模减小、结构更优。
他们专门成立新井项目组,在提升新井质量的同时,坚持从地面找井口、从地下找潜力,完善地面潜力“三张表”,配套管理区侧钻井奖励办法,加快侧钻井运行。
今年以来,滨南采油厂完钻侧钻井12口,单井达产率92.3%,有效降低投资。根据规划,2026年与2023年比,滨南厂新井投资占比降低31.2%,侧钻投资占比增加25.7%。
优化工作量结构 实施措施井44口,增油3300吨
“作业后油井日产油不低于两吨”“水井日注水量不低于50立方米”,这“两个不低于”正成为滨南采油厂进行一体化技术决策的“硬门槛”。
作业费占总操作成本的25%、作业动力有限,如何把每一分作业费、每一台作业动力都用在“刀刃”上,成为滨南采油厂油藏经营的关键。
每月初,滨南采油厂坚持组织召开措施讨论会,以问题为导向,配全技术方案,本着“先肥后瘦”“先干效益高的,再干效益低的”原则,对措施井进行施工次序排列。
在坚持“四上四不上”进行措施选井选层的同时,他们对维护井开展“八个要不要”排查,即要不要简单重复检泵、要不要转换井别、要不要层系调整、要不要防砂提效、要不要返排解堵、要不要降黏引效、要不要酸化解堵、要不要强化提液,从源头控减简单维护工作量,将常规维护井打造成高效措施井。作为一口低液井,滨648-斜64井因抽油杆断躺井,维护过程中,技术人员通过“八个要不要”排查,对其配套实施酸化解堵措施,日产油增加4.2吨。
一月份,滨南厂实施措施井44口,措施经济有效率80.3%,同比提高6.6%,增油3300吨。
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